汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用
2017-01-04 by:CAE仿真在線 來源:互聯(lián)網(wǎng)
板料優(yōu)化方案:
經(jīng)虛擬驗證,發(fā)現(xiàn)實際試模所用板料zh整體尺寸偏大,經(jīng)過對工藝補充的優(yōu)化可以通過增大拉延筋力來控制板料的流入,這樣即有利于零件的成型又可以節(jié)省材料,避免浪費。板料優(yōu)化方案見下圖15。
![原方案板料尺寸及擺放位置 原方案板料尺寸及擺放位置](http://m.09bigdata.com/i/g/b4/b451f4ecfe7f70566da731644079168er.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
原方案板料尺寸及擺放位置
![板料優(yōu)化方案 板料優(yōu)化方案](http://m.09bigdata.com/i/g/06/061343751202537c3749e437f7ac0d33r.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
圖15 板料優(yōu)化方案
優(yōu)化后的板料在寬度方向由1370mm減小到1320mm,減少了50mm,在長度方向由1480mm減小到1443mm,減小了37mm。
3.2 解決方案驗證
對工藝補充和板料進行了優(yōu)化后,在分析條件不變的情況下,對拉延筋也重新進行了優(yōu)化,分析結果如下:
![拉延工序FLD圖 拉延工序FLD圖](http://m.09bigdata.com/i/g/fb/fb84c0b3eb74127078cd579eb4f3664br.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
圖16 拉延工序FLD圖
![主應變云圖 主應變云圖](http://m.09bigdata.com/i/g/fe/fedae63a36591859bd9b740440c9fb26r.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
圖17 主應變云圖
![次應變云圖 次應變云圖](http://m.09bigdata.com/i/g/fd/fd59ad6f4e1310ae9fddb5b3e5f37161r.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
圖18 次應變云圖
![變薄量云圖 變薄量云圖](http://m.09bigdata.com/i/g/85/851dc19b53a102297df2420ae14b0cf4r.jpg)
![放大圖片 汽車外覆蓋件的制造質(zhì)量故障診斷及模具調(diào)試沖壓CAE分析的應用autoform培訓的效果圖片2](http://m.09bigdata.com/i/g/72/72038fcec8ca6ebd23a4ef67445d579ar.gif)
圖19 變薄量云圖
由圖19變薄量可以看出經(jīng)過優(yōu)化工藝補充和板料后,大部分區(qū)域的變薄量充分,只有局部圖示位置變薄量較充分,較之前大面積區(qū)域變薄量有顯著的改善,次應變不充分的區(qū)域只有窗口右下角局部區(qū)域,由于此區(qū)域有產(chǎn)品特征決定無法再繼續(xù)增大車向坐標X向的拉伸力,而且此處區(qū)域面積小,同時存在產(chǎn)品的形狀特征;因此對零件的整體剛性影響有限。
由此可見通過優(yōu)化工藝補充、板料以及調(diào)整拉延筋等工藝參數(shù),有效的解決了此零件剛度不足的缺陷
4 結束語
沖壓CAE技術目前已廣泛的應用于產(chǎn)品設計階段的沖壓工藝驗證以及工裝開發(fā)階段的沖壓工藝設計驗證,但在指導模具調(diào)試以及模具故障診斷方面很少應用,本文正是從模具故障診斷的角度,利用沖壓CAE分析軟件PAM-STAMP虛擬沖壓現(xiàn)場,分析定量化的CAE結果,從中找出故障原因。并以此為依據(jù)優(yōu)化了工藝補充及板料尺寸。最終通過CAE分析確認工藝補充和板料的優(yōu)化可以很好的解決此零件剛度不足的問題。
沖壓虛擬故障診斷可以很好的分析故障原因,并找到更簡單更有效的解決方案,較傳統(tǒng)的在模具上進行更改及調(diào)試,大大縮短了調(diào)試時間,降低了調(diào)試成本,并且能很好的控制因調(diào)試更改造成的模具報廢風險。
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